#76 Re: Eure "ich bin so blöd" Momente
Verfasst: 22.04.2014 17:06:49
Heute mit den QuadroCopter auf den Feld, die ersten zwei Akkus alles super.
Beim 3. mal etwas Speedflug bei ca. 1 Meter über den Boden, aber statt die Höhe zu halten geht er immer tiefer, also Pitch gegeben, aber irgendwie kommt er nicht in Puschen, bzw. er steigt nicht sondern geht immer weiter tiefer, ich versuche den noch zu stoppen, also Nick zurück, zu spät da greift schon der Springrasen zu.
Schadenbilanz:
* zwei Arme müssen ersetzt werden
* einen Prop hat es erwischt
* mein Gimbal hat es am schlimmsten erwischt:
- Rollservo da ist der Servokreuz schön von der Axe abgetrennt.
- Halterung vom Rollservo verbogen
- ob die Servos was abbekommen haben muss ich noch testen
* untere Frameplatte ist wieder vorne abgebrochen, da wo der Gimbal befestigt wird, also zuerst mal kein Gimbal, bis entweder Ersatz vorliegt oder eine andere Lösung gefunden wird.
Warum der Kopter auf Pitch nicht reagiert hat, ist mir noch ein Rätsel, muss die Logs mal prüfen, möglicher Weise war durch die Vorwärtsgeschwindigkeit nicht mehr genug Power zum Steigen vorhanden. War mein erster Flug mit den Gimbal, hätte wohl zuerst in sicherer Höhe testen müssen wie der so mit den zusätzlichne Gewicht vorne reagiert, bevor ich dass in Kniehöhe mache.
Beim nächstes Mal werde ich sicher vorsichtiger und weniger übermütig sein.
Beim 3. mal etwas Speedflug bei ca. 1 Meter über den Boden, aber statt die Höhe zu halten geht er immer tiefer, also Pitch gegeben, aber irgendwie kommt er nicht in Puschen, bzw. er steigt nicht sondern geht immer weiter tiefer, ich versuche den noch zu stoppen, also Nick zurück, zu spät da greift schon der Springrasen zu.
Schadenbilanz:
* zwei Arme müssen ersetzt werden
* einen Prop hat es erwischt
* mein Gimbal hat es am schlimmsten erwischt:
- Rollservo da ist der Servokreuz schön von der Axe abgetrennt.
- Halterung vom Rollservo verbogen
- ob die Servos was abbekommen haben muss ich noch testen
* untere Frameplatte ist wieder vorne abgebrochen, da wo der Gimbal befestigt wird, also zuerst mal kein Gimbal, bis entweder Ersatz vorliegt oder eine andere Lösung gefunden wird.
Warum der Kopter auf Pitch nicht reagiert hat, ist mir noch ein Rätsel, muss die Logs mal prüfen, möglicher Weise war durch die Vorwärtsgeschwindigkeit nicht mehr genug Power zum Steigen vorhanden. War mein erster Flug mit den Gimbal, hätte wohl zuerst in sicherer Höhe testen müssen wie der so mit den zusätzlichne Gewicht vorne reagiert, bevor ich dass in Kniehöhe mache.
Beim nächstes Mal werde ich sicher vorsichtiger und weniger übermütig sein.